1、混合机使用尼龙衬板的2点说明(1)、关于电耗自二次混合机镶尼龙衬板后+粘料少,在上料量一定的情况下,设备支承系统、传 动系统负荷降低,冲击负荷减弱,但电耗未降低。由于以下两个因素,未能究其原因 。a、二 次混合机目前设备没有单独的耗电计量设施;b、从二次混合机电机电流看,与改造前相比,无明显变化,有时甚至略
根据超高分子聚乙烯板具有较高耐腐蚀性、优良的不粘性和自润滑性,可以在除渣系统脱水仓的内壁衬上一层超高分子量聚乙烯板,有利于防腐,也有利于排渣时渣的自然下落。 在粉煤灰综合利用方面也应该有很好的前景,如灰罐的内壁 ,落灰管的内壁均可采用 。在输煤专业的落煤管,原煤斗各种
大家都知道超高分子量聚乙烯板使用范围越来越广,很多的行业也越来越离不开它,它的存在为很多行业带来了便利提高了生产效率,降低了生产成本。很多用户对于超高分子量聚乙烯板材生产(加工)工艺比较关心,尤其是超高分子量聚乙烯板挤出工艺非常关心,优质的聚乙烯板生产厂家,根据专业的生产经验为大家介绍超
超高分子量聚乙烯板(UHMW-PE)几乎综合了所有塑料的优点:具有更高的耐磨性能、更强的抗冲击能力、极低的摩擦系数、极低的吸水率。这些优秀性能使得超高分子量聚乙烯板(UHMW-PE)可以有效地促进输煤系统的稳步提高。超高分子量聚乙烯板(UHMW-PE)的优点以及在输煤系统中的可行性入手,并根据实际的相关应用
发电厂输煤系统圆筒仓内部结篷煤、粘煤严重,筒仓运行达不到设计出力,影响到系统的储煤和配煤工作的正常化,对发电厂锅炉的经济运行造成了不良影响。筒仓粘、篷煤的主要原因是:落煤斗内壁面倾斜度不够;壁面结构及材料不佳;煤种水份含量大。对此,我厂经多方调研,选用新型材料高分子聚乙烯板材。 &n
在高温工艺环境下的结构防腐处理采用水玻璃胶泥粘贴铸石板的做法,充分发挥了水玻璃类防腐材料的优点,成本低(单位成本约为45元),工艺性能好,质量稳定。施工方法如下: 1、基层处理:金属基层施工前应将铁锈、油污等用10%的碱液清除,并用清水洗净残余的碱液。稍干后才可进行下步作业,对于基层要求施
根据矿井现场实际情况,分析煤仓堵仓的原因,采用超高分子量聚乙烯板(UHMW-PE)衬板,安装在煤仓的衬板由内膨胀螺栓固定。 1、衬板安装前应对料仓情况进行检查,对有凸起或凹陷之处应尽量处理平整,对 已使用过的水泥仓还应预先进行彻底的清仓处理,以防止衬板安装不紧或掉板情况发生。 &
1、未铺铸石板前底衬板磨损情况 根据生产工艺的要求,混合机中加入碎玻璃量高达40%以上,该设备磨揖就较严重,底衬板使用100天就全部磨透需要更换,其调合料重量见下表:通过上表我们可以看出该混合机在生料与熟料比约为50%条件下,共调和配料为10000吨/时,厚为10毫米的钢板底衬被磨透,必须停机检修更换底衬板。2
由于煤仓在各个生产矿中发挥着相当重要的作用,煤仓下仓口的铺底工作也显得尤为重要,材料的选型以及施工质量必须符合设计要求。二矿二水平庚三采区煤仓下仓口采用超高分子量聚乙烯板铺底,铺底厚度50mm。由于暗立井的施工比较复杂,在段高5.4m的漏斗段中铺设高分子板材,施工难度较大,安全系数较低,且如何将高分子
铸石板作为煤矿工程中煤仓,受煤坑,捞坑,灰渣沟,旋风除尘器,水膜出尘器和溜槽等部位的内衬。铸石板内衬被破坏的原因有多方面的,但其中最主要的原因,不外乎是设计交待不详细和施工操作工艺不当所致:1、设计方面主要原因 从大量是滴调查发现,一些工程部位如钢筋混凝土漏斗所贴铸石板内衬,铸