煤仓总堵仓的原因总体来说主要有以下4点,详情如下:
煤仓利用率低,主要是由于煤体在储存情况下,仓口易出现堵仓,造成仓体存放煤的数量减少,减低使用效率,影响利用率。
1、煤体的含水性是造成堵仓的主要原因,煤体在开发,运输过程中,需要进行喷雾洒水,在加上煤炭本身赋存的水分,导致煤体的含水性称为煤体的特性之一。
2、煤粒间的黏结力除与水分有关外,煤炭的颗粒越小,单位质量的煤粒的表面积增大,煤体在堆积时造成胡接触面积也大,煤粒间的黏附力增加,使煤的流动性恶化,也易造成煤仓堵仓,影响利用率。
3、除了煤体的黏结力影响外,煤仓内侧填充材料也是造成堵仓的一个原因。
4、从煤仓结构分析,漏斗截面自上而下,逐渐缩小,煤向下流动过程中,自上向下错动挤压加剧,摩擦力自然增加,当自重力大于或等于摩擦力时,煤仓放煤速度减小,或者停止,重力小于摩擦力时,煤仓结拱堵仓,造成事故。
针对造成煤仓堵仓,影响煤仓利用率的原因,一般除了采取了降低原煤含水率,及时放煤,防止堆煤时间过长,使用空气炮,定期清仓辅助手段,暂时性的减少了堵仓事故。
各个地区煤业经过多年的市场调研和现场试验,采用了高分子材料制作的煤仓专用板,固定在漏斗斜面,原煤落点和仓口出,在装卸原煤是,确保出现最大摩擦力的地方均安装了专用板,这为提高煤仓利用率,防止堵仓,起到了重要作用。
1、煤仓衬板性能的原理。
采用超高分子量聚乙烯板制作的煤仓专用板,作为煤仓的内衬,超高分子聚乙烯的材料本身具有强度大,摩擦系数低的特性,煤仓在贴附内衬板厚,能够充分利用其润滑性和不黏型,以降低煤体与仓壁间的摩擦系数,以达到解决堵仓现象,提高煤仓利用率的目的。
2、煤仓衬板安装方法:
利用清仓使用的吊挂装置,进入仓体内部,利用射钉即可将内衬板固定在仓壁和仓口处,内衬板无需铺满全仓,只需在仓壁落煤点,漏斗壁,漏斗上方圆仓约1米,仓口出上方敷设即可,敷设完成后,利用内衬板的不黏性即可解决堵仓现象。
3、煤仓衬板解决效果
竞购安装煤仓专用板,有效解决了堵仓问题,其煤仓的有效利用率均由74.7%提高到了90%,避免了因堵仓造成的生产中断和堵仓事故,降低了仓壁破碎率,节约了清仓费用,提高了放原煤的速度,大大缩短了转车时间,减少了车皮积压现象,同时减少了使用空气炮和人工清仓的频率,降低了工人的劳动强度,社会效益和经济效益都很显著。
超高分子量聚乙烯板具有高耐磨性,摩擦系数小,耐冲击,成本低,工艺性能良好等特点,可利用制成煤矿使用的各种衬垫,筛板和溜到等,采用煤用的溜到材料改为超高分子量聚乙烯板厚,不但可以节省大量钢铁,减轻劳动强度,还可以降低原溜道的坡度,增大煤的产量。煤仓采用了超高分子量聚乙烯板之后,可提高煤仓的储量和防止堵塞。超高分子聚乙烯板作用洗煤厂震动筛板,可降低噪音,在煤矿生产中的利用,可带来巨大的经济效益和社会效益。