卸煤沟铸石板空鼓原因:
根据当时的气温条件,10月下旬气温在3~5℃左右,11月上旬开始气温在1~3℃左右,l1月中旬平均气温在一2~1℃左右。当时施工占线较长,采取 保温条件有限,且呋腩粉有毒,只能对工作面进行表面覆盖棉毡等 保温措施,当时对发生的空鼓现象进行了分析,认为有以下原因 :
(1)、由于施工时气温低,对于呋腩胶泥固化有影响。规范规定:肤腩胶泥施工温度必须保证在5℃以上,由于当时气温偏低,所以对铸石板铺贴有影响;
(2)、基层粘贴表面由于浮尘未清理干净,形成隔离层,造成呋腩胶泥与环氧树脂隔离层粘贴不牢固形成空鼓。
卸煤沟铸石板空鼓处理办法:
如果将所有空鼓处的铸石板凿开修补必将影响到已贴实部分的基层,且修补时间过长从而造成的损失也较大。根据铸石板的硬度和呋腩 胶泥与环 氧树脂 的特性,我大胆做出了采用注浆的办法处理空鼓基层的设想,即在每处空鼓部位的上面,先用切割机将铸石板的一个角切开因为铸石板硬度太高,混凝土合金钻头不容易钻透 ,故先用切割机开口并剔出小三角部分的铸石板,之后用φ6-φ8合 金钻头钻通到混凝土面。再用空压机 (或打气简)清理灰尘,待彻 底清理干净后,用环氧树脂液灌入钻孔内从上顺流而下灌入基层空
隙里(环氧树脂液用给动物打针的注射器灌入环氧树脂,其配置的环氧树脂的黏度及固化时间由化验室弑配后在现场拌制)。注浆时,当下部溢出时,即停止,过0.5h后在注入,反复注浆直到上部注满 为止。注满后,经过4个多小时观察监测,其空鼓现象完全消失。当时为了进一步节省环氧树脂,在原环氧树脂配方的基础上,掺进了适量的烘干水泥,即增加了环氧树脂的黏稠度,减少了环氧树脂的使用量,降低了修补成本费用。所修补的铸石板面经过仔细检查均没有出现空鼓现象,同时并无发现脱落现象。